소방용 압력탱크로 인한 소방펌프 기동불량 사례

소방설비 시스템에서 압력탱크는 급수라인의 압력변동을 완충하여 펌프의 불필요한 반복 기동을 방지하는 역할을 한다. 그러나 설치·제어 설정이 잘못되면 오히려 소방펌프가 기동되지 않아 실제 화재 시 초기 방수가 불가능한 심각한 하자를 유발한다. 본 사례는 압력탱크의 용량 및 압력 설정 불량으로 발생한 소방펌프 기동 실패 문제를 다룬 것이다.


1. 하자내용

화재 수전 라인에 설치된 소방용 압력탱크가 과압 상태로 유지되어 배관 내 압력이 일정 수준 이하로 떨어지지 않아, 소방펌프 기동신호(저압신호)가 입력되지 않는 현상이 발생하였다. 이에 따라 실제 방수밸브 개방 시에도 펌프가 자동으로 작동하지 않고, 수동조작으로만 급수를 유지할 수 있었다.

  • 소방펌프 자동기동 불량 (저압스위치 미작동)
  • 압력탱크 내 질소가스 과압 주입으로 배관 내 상시고압 유지
  • 화재 초기 방수지연 및 수동조작 의존
  • 소방검수 중 자동기동시험 불합격

2. 원인 및 문제점

1. 압력탱크 설정압력 오류

  • 공기측(질소가스) 초기충전압력(P₀)이 설계값보다 높음 (예: 8kg/cm² → 10kg/cm²)
  • 결과적으로 수배관 압력이 저하되지 않아 Pressure Switch 동작점 미도달

2. 압력스위치 설정 불일치

  • 기동압력(ON)과 정지압력(OFF) 차압 범위 설정 오류 (예: 0.5kg/cm² 미만)
  • 압력스위치 접점 이상 또는 배선 불량

3. 제어반 연동 문제

  • 압력탱크·펌프 제어반 간 신호선(LOW PRESS/STOP) 배선 연결 위치 오류
  • 수동-자동 전환 스위치의 미복귀로 인한 자동모드 미진입

4. 유지관리 문제

  • 압력탱크 내 질소가스 재충전 주기 미준수로 압력 불균일
  • 기동시험 미이행 및 기록 누락

3. 대책 및 해결방안

1. 압력탱크 재세팅

  • 탱크 충전압력(P₀)을 소방펌프 정지압력(OFF 압력)의 80~90%로 설정
  • 예: 펌프 정지압력 9kg/cm² → 탱크 질소충전압력 약 7.5~8kg/cm²
  • 공기측 밸브 누기 점검 및 안전밸브 재조정

2. 압력스위치 및 제어반 점검

  • 기동압력(ON)과 정지압력(OFF)의 차압을 0.5~1.0kg/cm²로 재설정
  • 압력스위치 작동시험(수동 배수밸브 개방)을 통해 신호 확인
  • 제어반 수동/자동모드 전환상태 및 배선결선 확인

3. 유지관리 체계화

  • 분기별 압력탱크 내부 압력 확인 및 기록
  • 소방펌프 자동기동 시험 월 1회 이상 수행
  • 압력스위치 교체주기(5년) 및 접점청소 점검

4. 개선 후 효과

구분개선 전개선 후비고
압력탱크 충전압력10kg/cm²7.8kg/cm²재충전 및 세팅
펌프 기동압력미작동8.0kg/cm²자동기동 정상
자동기동시험 결과불합격합격소방검수 통과

→ 압력탱크 및 제어계 재세팅 후 자동기동 정상화, 재기동율 100% 확보

4. 결론

소방용 압력탱크는 단순한 완충장치가 아니라 펌프 기동제어의 핵심 구성요소이다. 충전압력이나 스위치 설정의 미세한 오차가 펌프 자동기동 실패로 이어질 수 있으므로, 초기 시운전 시 정확한 세팅과 정기적인 압력검교정이 필수적이다. 또한 제어반과 연동되는 배선·스위치의 점검을 주기적으로 수행해야 화재 시 신속한 자동방수가 가능하다.

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